深圳市一区二区三区国产模具有限公司
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區第二工業區24棟A區
一、引言:
本(běn)文主要是對汽車左右安全帶固定件類似的產品產生(shēng)嚴重的變形問題進行研(yán)究、優化。變形無論是對製(zhì)品的外觀還是(shì)使用性能而言(yán),都將(jiāng)會產生嚴重的質量問題。通過運(yùn)用 Moldflow 3D技術的高仿真求解器解析(xī)製(zhì)品產生變形的原因(yīn),找出應對方案,為企業實際生(shēng)產提供優化及參考。
二、變形分(fèn)析概述:
此產品要求較高,特別是產品的變形問題,此類產品(pǐn)的變形至今都很難找到準確的應(yīng)對方(fāng)法,生(shēng)產出來的產品變形較(jiào)大,基本上都是超出公差範圍,客戶不能接受。那麽交樣或批量生(shēng)產該怎麽進行呢(ne)?
我想每(měi)個公司(sī)都有(yǒu)自己的方(fāng)法,但問題不解決(jué)製品肯(kěn)定會(huì)出現潛(qián)在的問題,例(lì)如應力釋放(在一定的(de)溫度下)的一天,釋放之後的產品(pǐn)將會出(chū)現變形。又或(huò)者製品的機(jī)械性能降低,在出現意外事故的過程中,產品的機械性能明顯下(xià)降(jiàng)致使產品斷裂等。 產(chǎn)品變形產生的原因(yīn)有(yǒu)很多,歸根結底都是由於製品的收縮不均導致製品各區域的(de)拉力大小不等的結果。應對方案也有很多,通常解決製品變形的方(fāng)法有:加筋位、調整冷卻液溫度(dù)、局(jú)部區域加減膠、改變澆口位置、改變分子(玻纖)取向、修改製品結構、調整工藝等(děng)。
那麽我們需要有針對性的對不同產(chǎn)品進行分析(xī),在分析時我們(men)都會運用相關的軟件進行模擬(nǐ),這裏介(jiè)紹一下Moldflow軟件,Moldfllow軟件裏麵有中性麵、雙層(céng)麵和3D這些網格類型,不同的產品應該使用不同的網格(gé)類型,因為分析的準確性不一樣。即使選對了網格類型分析出來的變形結果有的(de)仍和實際打出的產(chǎn)品相差較大,那麽是什麽原因(yīn)導致的呢?原因有:不(bú)可信的UDB、工藝(yì)設置、實際(jì)試(shì)模的機台、水路和水溫等,在這(zhè)裏簡單的講一(yī)下材料的UDB文件,我們知道(dào)Moldflow材料庫中的部分UDB文件(jiàn)和大多數材料廠商所(suǒ)提更的材料UDB均沒有測試修正後的收縮,這樣的誤差最高可達到(dào)一(yī)半的比例(lì),不過Moldflow作為注(zhù)塑界的知(zhī)名軟件分(fèn)析出的(de)結果肯定是和實際(jì)產品變形趨勢是一致的(de),能否將(jiāng)軟(ruǎn)件(jiàn)運用到實際當中去,這就需要Moldflow工程(chéng)師應當(dāng)具備各方麵的技能和經驗。
三、案例描(miáo)述 :
此產(chǎn)品為汽車安全帶固定件: 產品最大外形尺寸:70*45*63,產品平均肉厚:1.8~7.0mm,產品肉厚差異較大,因此采用3D網格分析,如圖1所示。材料:ABS+PA6-GF8 Terblend N NG-02 : BASF .此材料(liào)已做修正,質量指示器為銀級,此材料(liào)可信度較(jiào)高。 模(mó)具為(wéi)一模兩件,由於產品量大,因此進膠方式為冷流道隧道澆(jiāo)口進膠,如圖2所示。
此產品雖有拐角,但(dàn)不可使用雙層麵網格含有拐角效(xiào)應的選項進行分析,由於此產品的形狀、壁厚(hòu)分部不均且壁厚(hòu)變化(huà)較大已不符合使用雙層麵網格的要求(qiú)(在這裏我用雙層麵網格分析了一下,如(rú)圖3所示。分析出(chū)的(de)變形高達(dá)4.5MM),因此采用3D網格分析,分析(xī)出來的產品最大變形為1.18MM,如圖4所示。
我們對產品做了1.2MM的反變形,理論上試模(mó)出來的產品不會變形,但實際試模出來的產(chǎn)品仍(réng)有1.8MM的變形,通過調整各種工藝參數均無效(xiào),試模之後的產品如圖5-1、5-2、5-3所示
四、案例(lì)分(fèn)析(xī)及改善方案:
此產品用Moldflow 3D技術分析,也(yě)已經做了反變形,但實際試模出的產品仍有較大的變形。
1.澆口冷卻時間:
使用牛角進膠在(zài)Moldflow軟(ruǎn)件中模擬出來的變形(xíng)為(wéi)1.2MM,使(shǐ)用澆口大小為1.2MM,我們來看一下澆口的凍結時間,如圖6-1、6-2所示。
可以(yǐ)看到產品最後區域高達(dá)146S才可頂出,離澆口最近的區域也要近30S才可頂出,而澆(jiāo)口隻需11S就可頂(dǐng)出,可見澆口冷卻過早,製品(pǐn)得不到充分的補縮,因此在(zài)頂出之後產品的收縮較大,導致產品(pǐn)變形也較大,那麽在軟件裏麵的變形為什麽保壓充分和保壓不(bú)充分產品的變形都是隻有1.2MM呢(ne)?答案很明顯理(lǐ)論與實際不相符,實際所(suǒ)采用的工藝以及其他方麵(miàn)的問題都有可能(néng)會造成產品的變形(xíng)。在這裏要考察Moldflow工程師實際解決問(wèn)題的能力。
2.填(tián)充(chōng)壓力(lì):
在製品填(tián)充的過程中壓力(lì)最好不要太大,較大的壓力會使壓力很難均勻的(de)傳遞到產品的各區(qū)域(yù),很有可能(néng)造成薄壁(bì)區域的快(kuài)速冷卻,繼而阻止後繼壓力的傳遞,形成蝴蝶效應。這(zhè)種不良的效應破壞性(xìng)相當大(dà),會(huì)造成產品很多方(fāng)麵的缺陷。此產品噴嘴處的壓力及轉(zhuǎn)換時(shí)的(de)壓力,如(rú)下圖7-1、7-2所示
上圖可以看到此產品的(de)壓力(lì)並(bìng)不大,因此此產品(pǐn)的變形不是壓力較所致。
3.解決(jué)方(fāng)案:
我們知道對這個產品而(ér)言不論澆口位(wèi)置移動到什麽地方,玻纖經過產品上側的流動及取向都是一樣的,因此移動澆口位置改變不了玻纖的取向。要解決此產品的變形隻能將壓力降低和充分補料(liào),同(tóng)時不可將冷料帶到模腔中(zhōng)去,我們知道此材料(liào)特別容易在高溫下冷卻,澆口處很容易出現流延和冷料,繼而堵塞澆口。因此取消牛角進膠取而代之為(wéi)搭底進膠(jiāo),同時也可降低壓力。修改方案如圖8-1、8-2所示。
在(zài)這裏製品仍做了1.2MM的反變形,澆口由原來的牛角進膠改(gǎi)為現在的大水(shuǐ)口搭底(dǐ)進膠,分流(liú)道改為了S形,可(kě)防止主流道及分流(liú)道 的冷料進入模腔。實際的試模產品如圖9-1、9-2所示,產品無變形
五、結論:
此產品雖然結構較簡單(dān),但變形問題嚴重影響了產品的(de)質量並(bìng)且很難解(jiě)決。此類(lèi)似產(chǎn)品的變形問題(tí)在注(zhù)塑行業經常出現,雖用了其它的一(yī)些方法生產,但始終解決(jué)不(bú)了根本性(xìng)的問題,還浪費了大量的人(rén)力物(wù)力。因(yīn)此我們在模具設計階段一定要(yào)提前解決產品將(jiāng)來可能出現的缺陷問題(tí),Moldflow 終究隻是個軟件,並不能反映所有(yǒu)問題,因此(cǐ)需要工程師不斷的積累經驗,觀察試模(mó)出來的產品(pǐn)與模流分析(xī)結(jié)果是否一致,找出原因並不斷的對比以找到適合本企業的(de)一個標準,作為企(qǐ)業寶貴(guì)的Know-How. 通過Moldflow的全(quán)麵運用,建立企業最寶貴的知識數據庫,這(zhè)樣工程師的水(shuǐ)平會迅(xùn)速提高,企業的整體水平也會得到提升。
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